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河北高通泵業(yè)有限公司渣漿泵
閱讀:1344 發(fā)布時(shí)間:2019-9-27ZJ系列渣漿泵常見故障及處理措施
為使ZJ系列渣漿泵安全可靠運(yùn)行,充分發(fā)揮設(shè)備效能,日常維護(hù)保養(yǎng)與采用正確的維修、拆裝方法十分重要。為此,我們根據(jù)ZJ系列渣漿泵的特點(diǎn),總結(jié)如下常見故意及處理措施,請(qǐng)用戶參考。
泵的常見故障及處理措施見表2。
表2
序號(hào)  | 故障形式  | 原因分析  | 排除方法  | 
1  | 泵不出水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動(dòng)。  | 吸入管路內(nèi)沒有注滿水  | 向泵內(nèi)注滿水  | 
吸入管路堵塞或閥門開啟不足  | 開啟進(jìn)口門,清理管路堵塞部位  | ||
泵的進(jìn)水管路、儀表處或填料函處嚴(yán)重漏氣  | 堵塞漏氣部位,檢查填料是否濕潤(rùn)或壓緊  | ||
2  | 泵不出水,真空表顯示高度真空  | 進(jìn)口閥門沒有打開或已淤塞  | 開啟閥門或清淤  | 
進(jìn)口管路阻力太大或已堵塞  | 改進(jìn)設(shè)計(jì)吸水管路或清淤  | ||
吸水高度太高  | 降低安裝高度  | ||
3  | 泵不出水,壓力表顯示有壓力  | 出水管路阻力太大  | 檢查調(diào)整出水管路  | 
葉輪堵塞  | 清理葉輪  | ||
轉(zhuǎn)速不夠  | 提高泵轉(zhuǎn)速  | ||
4  | 泵不轉(zhuǎn)  | 護(hù)套內(nèi)被固硬沉積物淤塞  | 清除淤塞物  | 
5  | 流量不足  | 葉輪或進(jìn)、出水管路阻塞  | 清除葉輪或管路  | 
葉輪磨損嚴(yán)重  | 更換  | ||
轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值  | 調(diào)整轉(zhuǎn)速  | ||
泵的安裝不合理或進(jìn)水管路接頭漏氣  | 重新安裝或堵塞漏氣  | ||
輸送高度過高,管內(nèi)阻力損失過大  | 降低輸送高度或減小阻力  | ||
進(jìn)水閥開得過小或有障礙  | 開大閥門  | ||
填料口漏氣  | 壓緊填料  | ||
泵的選型不合理  | 重新選型  | ||
6  | 泵的電機(jī)超負(fù)荷  | 泵揚(yáng)程大于工況需要揚(yáng)程,運(yùn)行工況點(diǎn)向大流量偏移  | 關(guān)小出水閥門,切割葉輪或降低轉(zhuǎn)速  | 
選用電機(jī)時(shí)沒有考慮漿體比重  | 重新選配電機(jī)  | ||
填料壓得過緊  | 調(diào)整填料壓蓋螺母  | ||
7  | 泵內(nèi)部聲音反常泵不出水  | 吸入管阻力過大  | 清理吸入管路及閘閥  | 
吸上高度過高  | 降低吸上高度  | ||
發(fā)生氣蝕  | 調(diào)節(jié)出水閥門使之在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行  | ||
吸入口有空氣進(jìn)入  | 堵塞漏氣處  | ||
所抽送液體溫度過高  | 降低液體溫度  | ||
8  | 泵振動(dòng)  | 泵發(fā)生汽蝕  | 調(diào)小出水閥門,降低安裝高度,減少進(jìn)出口阻力  | 
葉輪單葉道堵塞  | 清理葉輪  | ||
泵軸與電機(jī)軸不同心  | 重新找正  | ||
緊固件或地基松動(dòng)  | 擰緊螺栓,加固地基  | ||
9  | 軸承發(fā)熱  | 未開啟冷卻水  | 開啟冷卻水  | 
潤(rùn)滑不好  | 按說明書調(diào)整油量  | ||
潤(rùn)滑油不清潔  | 清洗軸承,換油  | ||
推力軸承方向不對(duì)  | 針對(duì)進(jìn)口壓力情況,應(yīng)將推力軸承調(diào)方向  | ||
軸承有問題  | 更換軸承  | ||
10  | 填料壽命短  | 填料材質(zhì)不好  | 更換好的填料  | 
沒有軸封水  | 增加軸封水  | ||
11  | 泵漏油  | 油位太高  | 降低油位  | 
膠件失效  | 更換膠件  | ||
裝配有問題  | 調(diào)整裝配  | ||
12  | 泵頭漏水  | 膠件沒有壓好  | 重新裝配或壓緊  | 
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